化工行业案例:某化工厂玻璃钢脱硫塔改造实录
化工行业案例:某化工厂玻璃钢脱硫塔改造实录
在化工行业的生产过程中,由于涉及多种复杂的化学反应,排放的烟气成分复杂,其中的二氧化硫等污染物对环境造成较大压力。随着环保法规日益严格,化工企业对烟气脱硫设备的要求也不断提高。某化工厂通过对玻璃钢脱硫塔的改造,成功解决了脱硫效率低、设备老化等问题,实现了环保达标与经济效益的双赢。以下将详细记录该化工厂玻璃钢脱硫塔的改造过程与成果。
一、改造背景:旧设备问题凸显
1. 脱硫效率不足
该化。力压工厂原有的脱硫设备为早期建设的金属材质脱硫塔,运行多年后,内部结构出现严重腐蚀,气液接触效果变差。随着生产规模扩大,烟气排放量增加,旧设备的脱硫效率已无法满足日益严格的环保要求。经检测,改造前脱硫塔的脱硫效率仅为 80%,而当地环保部门要求的脱硫效率需达到 95% 以上,这使得该化工厂面临着环保超标的风险和行政处罚压力。
2. 设备老化严重
长期处于高腐蚀性的烟气环境中,金属脱硫塔出现了塔体壁厚减薄、焊缝开裂等问题,设备频繁出现泄漏情况。每次维修都需要停产,不仅增加了维修成本,还严重影响了化工厂的正常生产进度。据统计,近一年因设备维修导致的停产时间累计达 30 天,造成了巨大的经济损失。
3. 能耗与运行成本高
旧设备的气液流动阻力大,导致风机、水泵等配套设备的能耗居高不下。同时,由于脱硫效率低,为了达到一定的脱硫效果,需要消耗更多的脱硫剂,进一步增加了运行成本。经核算,旧设备每年的能耗费用和脱硫剂费用合计高达数百万元,给企业带来了沉重的经济负担。
二、改造方案的确定与实施
1. 选型与设计
经过多方调研和论证,该化工厂最终选择玻璃钢脱硫塔进行改造。玻璃钢材质具有优异的耐腐蚀性能、轻质高强的特点,且可根据实际需求进行定制设计。在选型过程中,充分考虑了化工厂的烟气处理量、烟气成分(该化工厂烟气中除二氧化硫外,还含有少量的盐酸、氢氟酸等酸性气体)、安装场地等因素,确定了合适的脱硫塔规格和内部结构。
设计阶段,采用了多层喷淋层与高效除雾器相结合的方案。喷淋层采用螺旋喷嘴,可使脱硫剂均匀喷洒,提高气液接触效率;除雾器选用折流板除雾器,能有效分离烟气中的液滴,防止二次污染。同时,对塔体的支撑结构进行了优化设计,增强了设备的稳定性和抗震性能。
2. 施工过程
在施工阶段,首先对旧设备进行拆除和场地清理。由于旧设备体积较大且结构复杂,拆除工作采用了分段切割、逐步拆除的方式,确保施工安全。拆除完成后,对基础进行了加固处理,以满足玻璃钢脱硫塔的承载要求。
新的玻璃钢脱硫塔采用模块化生产,在工厂预制完成后运输至现场进行组装。组装过程中,严格按照施工图纸和技术规范进行操作,确保各部件连接紧密、安装准确。同时,对喷淋系统、除雾系统、浆液循环系统等关键设备进行了调试,保证设备运行正常。
3. 技术创新与优化
为了进一步提高脱硫效率,该化工厂在改造过程中引入了先进的智能控制系统。该系统可实时监测烟气流量、二氧化硫浓度、脱硫剂浓度等参数,并根据监测数据自动调节脱硫剂的投加量、喷淋泵的流量等设备运行参数,实现脱硫过程的精准控制。此外,还对脱硫工艺进行了优化,采用了双碱法脱硫工艺,提高了脱硫剂的利用率,降低了运行成本。
三、改造效果显著
1. 脱硫效率大幅提升
改造完成后,经专业机构检测,玻璃钢脱硫塔的脱硫效率达到了 98%,远超环保要求。这使得该化工厂的烟气排放完全符合国家标准,有效减少了对大气环境的污染,提升了企业的环保形象。
2. 设备运行稳定可靠
由于玻璃钢材质的耐腐蚀性能,新的脱硫塔在运行过程中未出现腐蚀、泄漏等问题,设备运行稳定性显著提高。自改造完成投入使用以来,已连续稳定运行两年多,未发生因设备故障导致的停产情况,保障了化工厂的正常生产秩序。
3. 经济效益可观
一方面,玻璃钢脱硫塔的气液流动阻力小,配套设备能耗降低,相比旧设备,每年可节省电能消耗约 30%。另一方面,智能控制系统和优化后的脱硫工艺提高了脱硫剂的利用率,每年可减少脱硫剂用量约 20%。据估算,改造后每年可节约运行成本约 150 万元,投资成本在两年内即可收回。
4. 环保效益与社会效益双丰收
通过玻璃钢脱硫塔的改造,该化工厂每年可减少二氧化硫排放数千吨,对改善区域空气质量起到了积极作用。同时,企业积极履行环保责任的行为,也得到了政府部门和社会各界的认可,为化工行业的绿色发展提供了良好的示范,产生了显著的社会效益。
某化工厂玻璃钢脱硫塔的改造实践表明,在化工行业中,选择合适的脱硫设备并进行科学改造,能够有效解决环保和生产难题,实现企业的可持续发展。对于其他面临类似问题的化工企业来说,该案例具有重要的参考价值和借鉴意义。
以上案例详细呈现了玻璃钢脱硫塔改造的全流程与成效。若你还想了解更多化工行业中此类改造的细节,或补充其他需求,随时和我说。